《MOTOMAN-EA1400N机器人控制电路的改进》PDF+DOC
作者:李天真,楼芳,李睿
单位:湖州职业技术学院
出版:《湖州职业技术学院学报》2011年第03期
页数:3页 (PDF与DOC格式可能不同)
PDF编号:PDFHZZJ2011030000
DOC编号:DOCHZZJ2011030009
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MOTOMAN-EA1400N焊接机器人在使用中,出现1302重大报警,检查结果为电源接通单元JZNC-NTU01基板损坏。通过采用隔离电路的形式,加装小型电磁继电器等,投入少,安装方便、简易,彻底解决了电源接通单元JZNC-NTU01基板损坏问题,节约了维修成本,提高了生产效率。
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