作者:宋崇杰,姚哲皓,毛宏勇,陈佳,赵铁柱 单位:浙江省机电集团有限公司;浙江大学 出版:《机电工程》2016年第02期 页数:4页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFJDGC2016020110 DOC编号:DOCJDGC2016020119 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
  • 针对轮毂轴承铆接加工过程中存在的微调不方便、加工精度不高等问题,基于闭环控制原理,设计研究了一种可编程序控制器和伺服电机控制进给位移的新型旋铆机。该旋铆机的升降装置采用了大功率伺服电机、行星减速机和重型滚珠丝杠驱动,外加光栅尺构成了闭环控制;检测装置采用了精密级高度计作为检测传感器检测实际毛坯高度和加工后成品的高度;通过在工件夹具下方装设轮辐称重传感器以实时反馈旋铆加工时的工作压力。实践结果表明,该旋铆机实现了加工坐标值自动调整和毛坯材料性能的自动检测,从而实现了轮毂轴承零游隙和负游隙的控制,同时降低了轮毂轴承的各零件制造精度要求。

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